華北石化建立循環(huán)經(jīng)濟 年增效達3000萬元
    2007-04-24    記者:王莉    來源:經(jīng)濟參考報
  本報訊 中國石油華北石化公司從建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟入手,積極探索企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,近年來總投入上億元,年增效達3000多萬元,既做到節(jié)能減排清潔環(huán)保,又擴大規(guī)模增加效益。去年該公司成為“河北省清潔生產(chǎn)試點企業(yè)”;今年一季度,又有兩個工區(qū)裝置納入中石油股份公司清潔生產(chǎn)審核,在發(fā)展石油化工循環(huán)經(jīng)濟中取得突出業(yè)績。
  “石油化工企業(yè)不僅擔(dān)負著石油能源加工和供應(yīng)任務(wù),而且承擔(dān)著節(jié)約資源、減排防污注意環(huán)保的重任!比A北石化總經(jīng)理劉存柱告訴記者,近年來我們把發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)經(jīng)濟放在第一位,做到以石油資源的高效利用和循環(huán)利用為核心,以“減量化、再利用、資源化”為原則,以低消耗、低排放、高效率為基本要求,實現(xiàn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
  據(jù)了解,華北石化在循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)過程中多管齊下,快速發(fā)展,由一家年產(chǎn)15萬噸的小型煉油廠已發(fā)展成為年產(chǎn)500萬噸的中型煉油化工企業(yè)。
  首先是利用富余蒸汽發(fā)電。2001年華北石化公司二期技改擴建項目完成后,原油加工能力達到300萬噸/年,全廠燃料氣(催化干氣)富余約4萬噸/年,生產(chǎn)過程中還產(chǎn)生一定量的富余蒸汽。富余的燃料和蒸氣均無合適的用戶,按照習(xí)慣做法是將燃料氣放火炬、蒸汽放空,這樣既造成了大量的能源浪費又造成了環(huán)境污染。2002年3月,企業(yè)投資4985萬元建成兩套利用富余蒸汽發(fā)電機組,不僅杜絕了富余蒸氣的排放,而且為公司節(jié)約了大量電力消耗,截止到2007年3月底,累計發(fā)電3.2億度,實現(xiàn)經(jīng)濟效益1.2億元。
  其次是瓦斯回收利用。華北石化公司對瓦斯系統(tǒng)和動力鍋爐系統(tǒng)實行技術(shù)改造,將動力鍋爐的燃油改造為燃氣,既節(jié)約了燃油,又解決了瓦斯氣排放對大氣產(chǎn)生污染的問題。目前公司正常生產(chǎn)中已經(jīng)徹底消滅了火炬,真正實現(xiàn)了節(jié)能、降耗、減污、增效的清潔生產(chǎn)目的。
  第三是污水處理回用。由于公司位于缺水嚴重的華北平原腹地,而煉油生產(chǎn)又是高水耗工藝,需要大量的循環(huán)冷卻水。為了減少新鮮水的用量,同時減少污水的排放量,公司在改造工藝流程,嚴格管理加強水耗控制的基礎(chǔ)上,組織技術(shù)人員進行工藝優(yōu)化改造的專項攻關(guān),同時投資近2000萬元建設(shè)了污水凈化回用裝置,對合格的外排污水、循環(huán)水排污水及除鹽水站的濃水,采用了多項過濾、膜分離、殺菌等一系列先進的水處理工藝,將處理后的污水作為循環(huán)水補充水、水站原料水、機泵冷卻水、消防管網(wǎng)補充水、綠化澆灌用水、清潔衛(wèi)生用水等,減少了新鮮水用量。目前公司生產(chǎn)裝置噸油加工量耗水已經(jīng)下降到0.8噸,達到了國內(nèi)先進水平。
  第四是回收硫磺。為了實現(xiàn)二氧化硫達標排放,該公司三期技改時投資3000多萬元建設(shè)了硫磺回收裝置,2006年隨著500萬項目的陸續(xù)投產(chǎn),公司投資2000多萬元改造了雙脫、酸性水汽提、溶劑再生等裝置,將原油及生產(chǎn)中的硫、氮等元素分別轉(zhuǎn)化為硫化氫、氨氣,硫化氫送硫磺裝置生產(chǎn)硫磺或送集體企業(yè)九環(huán)公司硫酸裝置生產(chǎn)硫酸,氨氣經(jīng)精制、壓縮成液氨出售,這樣既提高了廢物的綜合利用率,同時實現(xiàn)了二氧化硫、氮氧化物減量排放。
  第五是堿渣利用。堿渣作為危險廢物從來都是各煉廠的老大難問題,公司利用專利技術(shù)建設(shè)了堿渣處理裝置,利用加熱爐煙氣處理堿渣,生產(chǎn)的粗粉作為其它化工廠的原料出售,減少了污染,提高了綜合利用率。公司污水處理場的三泥通過離心甩干實現(xiàn)了減量化,離心甩干后的污泥送到磚廠燒磚,減少了資源的浪費。
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